
2017-12-08
鹏欣资源下属的刚果(金)希图鲁铜矿(SMCO)的尾矿库含铜酸性水综合利用工程(简称“小萃取“项目) 自11 月 10 日正式投产以来,已经稳定运行了一个月。
“小萃取”是什么?
刚果(金)希图鲁铜矿采用湿法选、冶生产工艺,其产能达到年产电积成品铜 36,000 吨,该矿在生产过程中,产生的尾矿渣和废水送入尾矿库,每年尾矿渣夹带及废水含铜金属量约 2000 吨(占选冶厂处理原矿含铜金属量约 5 %的比例)。目前,尾矿库废水铜浓度变化范畴为1.0—2.0g/l,尾矿库废水所含铜存在巨大的经济价值。因此,SMCO自建设铜湿法选冶厂以来,一直在通过技术改造,力求综合利用尾矿库含铜酸性水。这一再次萃取的做法被我们亲切地称为“小萃取”。
“小萃取”是怎么做到的呢?
首先,在建厂之初通过技术改造,建设尾矿库向选冶厂输送回水的管线,利用尾矿库废水调节排送尾矿浆体浓度,使该回水流量达到150-200m3/h,减少了选冶厂所需大量的新水用量。
其次,2013 年 9 月,再次通过技术改造,建设一套管线将尾矿库回水输送到大萃取车间,利用该车间富余产能,萃取尾矿库回水所含铜,该技改方案共回收近 3000 吨铜金属量。
萃取前的尾矿库含铜酸性水铜浓度2.0g/l

萃取后的萃余液
随着希图鲁铜矿选冶厂生产运行的年度延长,其尾矿库含铜酸性水量在逐年增加,目前已达到近300万m3,其铜浓度1.0-2.0g/l。小萃取车间设计的重要技术参数:萃取级料液流量 200m3/h,有机相流量 250 m3/h,电富液流量 80m3/h,年处理尾矿库回水 130 万 m3 以上,确保了在铜浓度较低的条件下铜的回收产量。

刚果籍员工在萃取工作中
小萃取车间的建设,充分利用了现有选冶厂的电积车间富余产能,以及尾矿库原有的回水输送管线,并建设了完善的 DCS 中控系统,实现了投资少、见效快、效益好、综合利用尾矿库含铜酸性水的目标。目前,小萃取车间从尾矿库含铜酸性水中,平均每天萃取铜量 7.0吨,预计年处理尾矿库含铜酸性水 130 万 m³,萃取铜年产量 2000 吨。按电积成品铜价格 6500 美元/吨计算,小萃取车间增加年产值1300万美元,经济效益十分显著。